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西王特鋼公司自主創(chuàng)新 修舊利廢工作成效顯著
西王特鋼公司積極推動自主創(chuàng)新、修舊利廢等工作,不斷增強干部職工的節(jié)約意識、創(chuàng)新創(chuàng)效意識,最大限度節(jié)能降耗、降本增效,取得了豐碩成果。
在特鋼公司能源部,為實現(xiàn)新水供應(yīng)的無人值守改造,技術(shù)人員充分調(diào)研論證后,通過終端監(jiān)控畫面引入、運行數(shù)據(jù)實時上傳、員工專項學(xué)習(xí)培訓(xùn)等措施,實現(xiàn)了新水供應(yīng)的遠程監(jiān)控。借助公司智能化系統(tǒng),將新水泵站監(jiān)控畫面及設(shè)備、工藝運行參數(shù)接入軟水站,在確保設(shè)備安全運行的同時,實現(xiàn)了新水站與軟水站的集中管控。通過本次工序整合,不僅優(yōu)化了工作流和信息流,提升了作業(yè)效率和自動化水平,而且還優(yōu)化了崗位配置,降低了企業(yè)運行成本。
同時,新水泵站改造完成后,員工可以根據(jù)生產(chǎn)情況,及時調(diào)整各廠用水量,進一步提高了信息數(shù)據(jù)透明度和執(zhí)行效果反饋速度,為公司新水管控精準把脈、定向施策提供了數(shù)據(jù)支撐。
特材廠圍繞“提倡自主維修,打造骨干維修隊伍”這一工作原則,其維修團隊對1#電爐變壓器短網(wǎng)進行了自主更換,將維修更換周期由原先的7天縮短到3天,并且一次性試車成功,進一步縮短了電爐停車時間,為公司節(jié)省外協(xié)維修費用9.6萬元,有效保證了生產(chǎn)的安全高效運行。
煉鐵廠維修團隊則充分發(fā)揮工匠精神,利用廢舊鋼板對加濕機葉輪、葉片、箱體逐一進行更換焊補,并自主更換了加濕機主、從動齒輪。經(jīng)測試完全達到使用要求,從而進一步延長了設(shè)備使用壽命,達到了修舊利廢、降本增效的目的。